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彭家河橋加固維修方案
2015-08-04 
   1.彭家河橋的基本情況

   彭家河橋位于省道335線K20+281(日照境)處,橋梁全長103.9m。該橋于1969年建成通車,設(shè)計荷載為汽-13、拖-60。上部結(jié)構(gòu)為4孔凈跨徑20m、矢跨比為1/8的空腹式懸鏈線肋板拱,橫向設(shè)6片拱肋,籍以5道蓋板及8cm現(xiàn)澆混凝土連成整體,主拱圈高0.55m ,單片拱肋寬0.3m。1987年在右側(cè)加寬10.6米,設(shè)計荷載為汽-20、拖-100。加寬部分橫向設(shè)9片拱肋,籍以8道蓋板及8cm混凝土連成整體,拱肋的尺寸與舊橋一致。拱上填料為片石填料,上鋪瀝青混凝土磨耗層。第二次改建后橋?qū)挒閮?6.3+2×0.4m,橋面設(shè)雙向1.5%橫坡。橋梁下部結(jié)構(gòu)為鉆孔灌注樁基礎(chǔ),單排雙柱式橋墩,U型橋臺。

   2.彭家河橋現(xiàn)狀及病害分析

   根據(jù)2010年7月有關(guān)權(quán)威檢測機構(gòu)對該橋梁的全面質(zhì)量檢測報告,彭家河橋主要存在以下病害:

  ?、湃珮蚋骺讟蛎驿佈b在新老橋結(jié)合部位均出現(xiàn)縱向裂縫,各孔橋面鋪裝出現(xiàn)多條橫向裂縫,主要發(fā)生在橋墩頂部,局部出現(xiàn)網(wǎng)裂現(xiàn)象。

  ?、迫珮虻臉蚨?、蓋梁、橋臺及部分肋拱有水侵現(xiàn)象。

   ⑶全橋部分肋拱(16片)在跨中預(yù)制塊連接部位防護砂漿脫落,鋼板外露銹蝕。

  ?、壤蠘虿糠郑?969年建)所有橋墩蓋梁均在跨中部位出現(xiàn)一條U形裂縫,最大縫寬0.52mm,均超出規(guī)范限值。所有橋臺臺帽均出現(xiàn)豎向裂縫,最大縫寬為0.25mm。

  ?、扇珮虼蟛糠譃a水孔堵塞,導(dǎo)致橋面排水不暢。

   ⑹特殊檢查結(jié)果:橋跨結(jié)構(gòu)主要承重構(gòu)件的鋼筋間距均勻,拱肋及蓋梁混凝土保護層厚度滿足要求,混凝土的碳化深度小,氯離子含量低;拱肋處于未銹蝕狀態(tài),但老橋部分蓋梁出現(xiàn)的混凝土開裂區(qū)域鋼筋處于銹蝕狀態(tài);混凝土強度滿足要求。

   根據(jù)上述病害,該橋定為四類,屬危橋。產(chǎn)生病害主要原因有:客觀因素:一是自然因素的影響;二是老橋原設(shè)計荷載等級低,不能滿足現(xiàn)在重交通的要求;三是重載和超載車輛聯(lián)合作用的結(jié)果。主觀因素主要是后期管養(yǎng)不及時,導(dǎo)致路面排水不暢,增加了水害影響的可能;對裂縫和防護砂漿脫落未及時進行修繕,導(dǎo)致病害進一步發(fā)育,出現(xiàn)鋼筋銹蝕現(xiàn)象。

   3.加固方案及加固機理

   針對出現(xiàn)病害的成因分析,制定以下加固維修方案(加固設(shè)計荷載為汽-20、拖-100):

  ?、帕芽p封閉:對拱肋、蓋梁、橋臺臺帽裂縫進行封閉:寬度b≥0.15mm的裂縫采用灌漿法進行封閉,寬度b<0.15mm的裂縫采用環(huán)氧膠泥進行表口封閉。這樣能有效防止裂縫進一步發(fā)育,防止水侵害混凝土和鋼筋,保證各構(gòu)件的正常使用,延長橋梁結(jié)構(gòu)的使用壽命。

  ?、茖蠘蚬袄呖缰胁课徊捎谜迟N鋼帶法進行加固。先采用環(huán)氧混凝土將跨中部位混凝土缺損部位進行修補后,再采用改性環(huán)氧類結(jié)構(gòu)膠粘貼鋼帶。這樣能使結(jié)構(gòu)物形成整體受力,加強兩預(yù)制拱肋片的縱向連接,提高主拱圈頂截面的承載能力,改善原結(jié)構(gòu)的鋼筋及混凝土的應(yīng)力狀態(tài),限制裂縫的進一步發(fā)展,有效提高構(gòu)件的抗彎能力,增強結(jié)構(gòu)的耐久性。

  ?、菍蠘蚬澳_部位和蓋梁跨中部位采用增大截面法進行加固。即在拱背現(xiàn)澆聚丙烯纖維混凝土,以提高主拱圈拱腳截面的承載能力,同時增強拱背防水能力。在老橋蓋梁跨中部位現(xiàn)澆聚丙烯纖維混凝土,增大蓋梁跨中截面,有效提高老橋蓋梁跨中截面抗力,控制混凝土裂縫繼續(xù)擴展,達到對構(gòu)件進行加固補強的目的。

  ?、雀鼡Q橋面鋪裝,完善排水設(shè)施。拆除原橋面鋪裝,下鋪15cm二灰碎石基層,現(xiàn)澆厚為15cm的聚丙烯纖維鋼筋混凝土橋面鋪裝和3cm瀝青混凝土磨耗層;橋頭設(shè)20米長橋頭搭板,疏通泄水孔。這樣能有效控制水對拱肋、蓋梁和立柱的侵害,減緩橋頭車輛對橋梁的沖擊,改善橋面行車舒適性。

   4.施工工藝控制重點

  ?、艑α芽p的處理:對所有擬處理的裂縫要鑿成一定形狀的V型槽,剔除縫口表面的松散雜物,用氣壓為0.2Mpa以上的壓縮空氣清除槽內(nèi)浮塵,沿縫長范圍內(nèi)用丙酮進行洗刷,騎縫用環(huán)氧膠泥封縫并埋設(shè)粘貼灌漿嘴,灌漿嘴的間距沿縫長依縫的寬窄以15~30cm左右為宜,原則上縫寬可稀、縫窄宜密,但每條縫至少須有一個進氣口一個排氣口。

  ?、普迟N鋼板加固宜采用如下工藝流程:粘鋼區(qū)域混凝土表面處理——鉆孔植埋螺桿——鋼帶現(xiàn)場配套打孔與粘貼面表面處理——配制結(jié)構(gòu)膠粘貼鋼帶——加壓固定——固化檢驗——鋼帶表面防腐處理。鋼板條選用熱軋扁鋼帶,鋼板厚度為10mm,寬80mm,預(yù)先加工成形。待貼鋼板區(qū),一般需鑿處混凝土表面7mm厚表層,使粗骨料外露,并用壓縮空氣去除粉塵,再用丙酮擦試表面后再按工藝流程操作。為防止鋼板產(chǎn)生銹蝕,粘鋼后用2cm厚改性砂漿進行封閉處理。

  ?、腔炷帘砻嫒毕萏幚砉に?先將缺損部位的劣質(zhì)砼鑿除(如是孔洞及深度超過6cm酥松區(qū),宜開鑿成規(guī)則的多邊形,開鑿區(qū)以及孔洞的四周邊宜做成臺階狀,臺階高差以不小于3cm為宜),清除表面浮塵,對外露鋼筋進行人工除銹,并用摻占水泥用量3%的RI-103型阻銹劑的525#硅酸鹽水泥漿做防銹處理。清洗修補結(jié)合面后,飽水24小時后,用紗布吸干自由水,涂刷一層水泥漿,并立即攤鋪改性水泥砂漿,用力壓平抹光,30分鐘后二次抹面,養(yǎng)護14天。

   5.加固后指標(biāo)檢測及經(jīng)濟評價

   可以看出,加固后拱肋和蓋梁的抗力效應(yīng)值大幅提升,達到了維修和加固的目的,延長了老橋的使用壽命。

   本工程加固總造價為97.24萬元。如拆除重建一組同樣的橋,至少投資260萬元。如此,加固工程較拆除重建節(jié)省投資約160萬元。

   6.小結(jié)

   加固后的橋梁能達到二級公路橋梁荷載標(biāo)準(zhǔn),能夠滿足當(dāng)?shù)亟?jīng)濟運營的要求。跟新建一座橋梁比較,既節(jié)省了工程投資,又縮短了工期,還降低了能耗,可以說是一舉三得。此類橋梁的加固補強值得推廣和應(yīng)用。
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