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繞絲加固在鋼筋混凝土框架柱加固中應用
2011-12-02 來源:作者:尹德兵 來源:中國鳴網(wǎng)
前言

    江蘇沛縣大屯礦區(qū)第三小學實驗準備室、器材室二層兩根框架邊柱混凝土強度偏低,經(jīng)該工程設計單位驗算鑒定其結(jié)構(gòu)位移延性滿足不了抗震要求。設計單位提出了采用繞絲加固對其進行補強的設計文件。施工單位根據(jù)該工程建筑裝修基本結(jié)束、建設單位要求加固施工不得影響學校正常教學等具體制約因素,因地制宜地制定并實施具體加固方案。不僅保證了結(jié)構(gòu)安全,而且有效地減少了拆除量、縮短了加固工期、控制了施工環(huán)境對學校正常教學的影響。也為在建工程質(zhì)量問題處理積累了經(jīng)驗。

    繞絲加固法是在被加固構(gòu)件表面纏繞鋼絲及各種纖維絲(碳纖維、玻璃纖維等)使構(gòu)件受到約束作用,從而提高其承載能力和結(jié)構(gòu)位移延性的一種新型加固方法。它在建筑物的維修、改造和加固中占據(jù)重要地位。但對在建工程結(jié)構(gòu)強度缺陷處理,則經(jīng)常受到處理數(shù)量少、后續(xù)工程已完成、施工隊專業(yè)技能欠佳和施工環(huán)境限制等條件的制約,需要施工單位根據(jù)實際情況科學確定具體的施工方法。

    1、工程概況

    大屯礦區(qū)第三小學實驗準備室、器材室是緊鄰學校南北教學、辦公樓連廊東西兩側(cè)而建的兩層單跨框架結(jié)構(gòu)。層高3.4米,柱子斷面為350*350mm,主梁截面為240*550mm、邊梁截面為240*350mm,混凝土強度等級為C25。施工合同要求利用暑假完成除內(nèi)外涂料、屋面防水和電氣、采暖工程外的所有施工任務,確保九月一日學校按正常環(huán)境開學。八月二十五日主體驗收回彈發(fā)現(xiàn),東側(cè)二層北側(cè)中間兩個柱子(2—B、3—B)混凝土強度偏低,驗收各方?jīng)Q定這兩個柱子內(nèi)外表面暫不進行后道工序施工。九月二日,東側(cè)二層柱混凝土標養(yǎng)試塊報告顯示其強度只有19.6MPa。九月三日施工單位委托實驗室進行回彈,除北側(cè)中間兩柱子外該檢驗批的其它柱子混凝土強度均超過設計強度,唯有這兩個柱子混凝土強度依然低于設計強度,后經(jīng)取芯檢測,實際強度只有19.2MPa和19.6MPa。

    經(jīng)該工程設計單位驗算鑒定,這兩個柱子因配筋較大,混凝土強度滿足正常情況下的安全要求,但其結(jié)構(gòu)位移延性不滿足抗震設計規(guī)范要求。鑒于該工程建筑施工基本完成,學校已開學,甲方又提出了盡量不改變或少改變建筑外形和使用空間的要求,設計單位提出了按照《混凝土結(jié)構(gòu)加固改造構(gòu)造圖》(06SG311-1)中的繞絲加固法,對這兩個柱子進行加固的書面文件。

    2、施工難點

    該工程按照設計書面文件加固存在以下幾個難點:

    1)需加固的柱子東西兩側(cè)加氣混凝土砌塊填充墻已砌完,且內(nèi)外粉刷完畢;2—B柱西側(cè)防盜門、3—B柱西側(cè)塑鋼窗框均安裝完畢,發(fā)泡劑空隙只有35mm左右。按常規(guī)拆除需加固柱兩側(cè)的門窗和填充墻,不僅工程量大、周期長、成本高,而且施工環(huán)境也不允許。需加固柱周圍條件  詳見圖1
    

    2)按照《混凝土結(jié)構(gòu)加固改造構(gòu)造圖》(06SG311-1)及設計要求,鋼絲外側(cè)應采用≥C30噴射混凝土保護。受現(xiàn)場環(huán)境、施工隊機具配備制約無法實現(xiàn)。

    3)因邊梁偏軸(外偏)且與主梁高度不相等(相差200mm),梁區(qū)等代箍筋無法按設計指定的圖集施工。

    3、加固方案選擇

    根據(jù)設計與甲方要求、現(xiàn)場實際情況,經(jīng)過反復研究并報施工監(jiān)理同意,對具體加固選擇了如下實施方案。

    1)柱子沿建筑外墻側(cè)的局部拆除。①將柱子與金屬門框、塑鋼窗框間的發(fā)泡劑全部清除,但不得松動固定門框、窗框的膨脹螺絲。②在柱子與加氣混凝土砌塊填充墻之間開出150mm寬的槽,但不得切斷砌體拉結(jié)筋。

    2)因柱子靠門窗框處空間極小(只有35mm左右),鋼絲很難纏緊,鋼絲間距不易保證,故在柱子內(nèi)外兩側(cè)中間混凝土表面豎向各設置一道4*25的通長扁鋼,用于固定、撐緊纏繞的鋼絲。

    3)鋼絲外表面分段支木模后用CGM—2J灌漿料封閉或填充。

    4)梁區(qū)等代箍筋按較大高度的主梁設置,并由兩道增加為三道,中間一道沿邊梁下緣緊貼柱子表面布置。該區(qū)域表面抹20mm厚1:1.5水泥砂漿分層抹壓封閉。

    4、加固方案實施

    4.1施工順序:

    施工準備→柱子東西兩側(cè)清空→柱子四角混凝土磨角→柱子南北側(cè)安裝4*25扁鋼→繞絲→分段支模、灌漿料→梁區(qū)等代箍筋安裝、封閉→驗收。

    4.2各道工序施工要點

    1)施工準備:

    ①外側(cè)搭設門式腳手架腳手架離墻200mm;通過門窗口用腳手架鋼管連接;腳手架外側(cè)及兩端用密目網(wǎng)封閉,并懸掛安全警示標志。腳手架搭設完經(jīng)企業(yè)安全主管部門和監(jiān)理共同驗收合格后方可投入使用。

    ②材料準備Ф4冷拔鋼絲退火后由監(jiān)理現(xiàn)場見證取樣送礦區(qū)中心實驗室檢測合格。CGM—2J現(xiàn)場見證取樣檢驗,符合要求后方可使用。

    ③模板及其加固材料準備:準備兩套模板。模板采用九夾板、50*50、50*30的方木制作成定型模板,緊固件采用100*100方木和Ф16對拉螺栓。

    2)柱子東西兩側(cè)清空:

    ①加氣混凝土砌塊墻開槽為便于纏繞鋼絲、確保砌塊墻與柱子間的緊密結(jié)合,將柱邊砌塊墻開出150mmm寬的槽。先用切割機在砌體墻上割出50mmm深的縫,然后用錘和鏨子將槽內(nèi)砌塊清除干凈。在這過程中不得切斷從柱子內(nèi)伸出的拉墻筋。

    ②門窗框外側(cè)發(fā)泡劑用細鋼釬(Ф16)、鏟子清理干凈,卸下門扇。

    3)柱子四周混凝土磨角

    先用手提切割機將柱子四角混凝土切去邊長30mm的等腰直角三角形,再用手提混凝土磨光機將棱角抹掉,磨成R=30的圓角。

    4)柱子南北側(cè)緊固扁鋼安裝

    扁鐵安裝在柱子中心,扁鐵用Ф10的膨脹螺絲穿入扁鋼上的孔再焊平。固定點間距為500mm。

    4)繞絲

    從下往上纏繞,間距按設計要求控制在20mm左右。先按照06SG311-13-30頁要求制作安裝40*4扁鋼箍,并將繞絲下端頭焊在扁鋼上,空隙內(nèi)用環(huán)氧樹脂灌滿。再逐漸往上纏繞鋼絲。鋼絲邊纏邊拉緊、排勻間距后用鐵錘敲擊鋼絲,使其緊貼柱子表面,立即將鋼絲與扁鋼間用電焊點焊,避免鋼絲松動下滑。最后在梁底處用扁鋼箍壓鋼絲頭,并用環(huán)氧樹脂封閉。

    5)分段支模

    支模前先用壓縮空氣將柱子表面清理干凈。整個柱子分三段支模。窗臺以下為第一段、窗臺以上1.8米高均分成兩段。支模之前必須由監(jiān)理對鋼絲及其壓頭進行隱蔽驗收合格。支模的關鍵有以下幾點:一是從鋼絲最小保護層和CGM-2J灌漿料有效加固厚度出發(fā),除與填充墻連接外,柱子外側(cè)灌漿料加固厚度必須控制在30—35mm之間。二是模板接縫用膠帶密封,避免漏漿。三是按墻面普通抹灰的垂直度(4mm)、平整度(4mm)控制各段模板的垂直度和表面平整度,盡量減少柱子粉刷層厚度。模板加固詳見圖2、圖3
    

    6)灌漿

    考慮所灌漿部位是柱子加固和所加固柱子與填充墻之間空隙的填充,本工程選用CGM-2J型灌漿料。因每次灌漿料較少,故采用人工攪拌,但攪拌時間不得少于5分鐘,保證攪拌均勻。施工中必須控制每次攪拌量在40分鐘內(nèi)用完。灌漿之前必須將模板和原有混凝土表面充分濕潤。由于柱子四周加固厚度只有30-35mm寬(與填充墻連接處除外),因此漿料入模必須用特制細管漏斗。下部兩層采用四周分層灌漿,最上面一段緊靠梁板,只能從柱子外側(cè)入漿。灌漿過程中適當敲擊模板,確保灌漿密實。每次灌漿時現(xiàn)場制作100*100*100的抗壓試塊,并按相關規(guī)定養(yǎng)護、送檢。

    7)拆模與養(yǎng)護

    由于灌漿施工時的日最低氣溫在15度以上,因此確定灌漿施工24小時后就拆模,拆模后灑水濕潤養(yǎng)護7天。

    8)驗收

    兩根柱子養(yǎng)護7天后,抗壓試塊壓出7天強度就達到47.2Mpa。據(jù)此結(jié)果報設計、施工監(jiān)理、當?shù)刭|(zhì)檢站聯(lián)合驗收,一致認為達到了預期的效果。加固后的柱子垂直、平整度均小于4mm,小于規(guī)范允許偏差。

    5、實施效果

    1)實施方案科學合理,拆除工程量少、工期短、對學校正常教學沒有造成影響。

    2)通過本方案的實施不僅增強了柱子位移延性,提高了抗震效果,而且也提高了柱子承載能力。柱子斷面尺寸的微量擴大(每邊擴大30mm),通過裝飾層的調(diào)整,對立面效果影響不大(柱子內(nèi)外側(cè)凸出墻面20mm),基本上達到了建設單位“既不影響美觀,又不影響使用空間”的要求。

6)灌漿
  考慮所灌漿部位是柱子加固和所加固柱子與填充墻之間空隙的填充,本工程選用CGM-2J型灌漿料。因每次灌漿料較少,故采用人工攪拌,但攪拌時間不得少于5分鐘,保證攪拌均勻。施工中必須控制每次攪拌量在40分鐘內(nèi)用完。灌漿之前必須將模板和原有混凝土表面充分濕潤。由于柱子四周加固厚度只有30-35mm寬(與填充墻連接處除外),因此漿料入模必須用特制細管漏斗。下部兩層采用四周分層灌漿,最上面一段緊靠梁板,只能從柱子外側(cè)入漿。灌漿過程中適當敲擊模板,確保灌漿密實。每次灌漿時現(xiàn)場制作100*100*100的抗壓試塊,并按相關規(guī)定養(yǎng)護、送檢。
  7)拆模與養(yǎng)護
  由于灌漿施工時的日最低氣溫在15度以上,因此確定灌漿施工24小時后就拆模,拆模后灑水濕潤養(yǎng)護7天。
  8)驗收
  兩根柱子養(yǎng)護7天后,抗壓試塊壓出7天強度就達到47.2Mpa。據(jù)此結(jié)果報設計、施工監(jiān)理、當?shù)刭|(zhì)檢站聯(lián)合驗收,一致認為達到了預期的效果。加固后的柱子垂直、平整度均小于4mm,小于規(guī)范允許偏差。
 
5、實施效果
  1)實施方案科學合理,拆除工程量少、工期短、對學校正常教學沒有造成影響。
  2)通過本方案的實施不僅增強了柱子位移延性,提高了抗震效果,而且也提高了柱子承載能力。柱子斷面尺寸的微量擴大(每邊擴大30mm),通過裝飾層的調(diào)整,對立面效果影響不大(柱子內(nèi)外側(cè)凸出墻面20mm),基本上達到了建設單位“既不影響美觀,又不影響使用空間”的要求。
 
6、結(jié)束語
  在建工程結(jié)構(gòu)施工受施工隊伍素質(zhì)、原材料質(zhì)量波動、施工過程質(zhì)量控制缺陷等因素作用,混凝土強度過低而加固現(xiàn)象時有發(fā)生,結(jié)構(gòu)加固具體方案的設計尤為重要。加固方案的成功與否,既要保證結(jié)構(gòu)實體質(zhì)量滿足設計要求,又要滿足總工期、建設方滿意度、施工成本等各方面的綜合要求。
  該加固方案的成功實施,給施工單位最大的啟示就是要以加固設計文件、國家現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程、標準為準則,充分考慮建設單位要求,從加固部位、加固數(shù)量、加固目的、施工環(huán)境和加固成本等方面綜合分析、優(yōu)化施工方案。只有這樣才能優(yōu)質(zhì)、安全、經(jīng)濟地處理在建工程鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的質(zhì)量缺陷。

    在建工程結(jié)構(gòu)施工受施工隊伍素質(zhì)、原材料質(zhì)量波動、施工過程質(zhì)量控制缺陷等因素作用,混凝土強度過低而加固現(xiàn)象時有發(fā)生,結(jié)構(gòu)加固具體方案的設計尤為重要。加固方案的成功與否,既要保證結(jié)構(gòu)實體質(zhì)量滿足設計要求,又要滿足總工期、建設方滿意度、施工成本等各方面的綜合要求。

    該加固方案的成功實施,給施工單位最大的啟示就是要以加固設計文件、國家現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程、標準為準則,充分考慮建設單位要求,從加固部位、加固數(shù)量、加固目的、施工環(huán)境和加固成本等方面綜合分析、優(yōu)化施工方案。只有這樣才能優(yōu)質(zhì)、安全、經(jīng)濟地處理在建工程鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的質(zhì)量缺陷。
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