雙曲拱橋加固前后荷載試驗(yàn)對(duì)比分析
2015-06-18 
   1 工程概況及病害描述

   該雙曲拱橋?yàn)?孔凈跨徑L0=40m的空腹式懸鏈線鋼筋混凝土雙曲拱橋,凈矢跨比為f0/L0=1/8,設(shè)計(jì)拱軸系數(shù)m=3.5,設(shè)計(jì)荷載等級(jí)為汽-13,拖-60。橋面總寬7.0m,主拱圈寬度為10.05m,由7片C25鋼筋混凝土拱肋和6個(gè)拱波組成,每片拱肋間設(shè)有10根15×25cm鋼筋混凝土橫系桿(1994年另加焊有4根角鋼進(jìn)行抗震加固),主拱圈厚度為1.15m,下部結(jié)構(gòu)為片石混凝土重力式橋臺(tái),橋墩為沉井基礎(chǔ),均砌置在砂礫石基礎(chǔ)上。

   于2008年11月進(jìn)行了結(jié)構(gòu)檢測(cè),主要病害情況如下:

   全橋拱肋、拱波等主拱圈出現(xiàn)多處裂縫;

   拱肋局部混凝土脫落,箍筋及主筋外露且銹蝕嚴(yán)重;

   部分橫系梁與主拱肋接頭處混凝土破碎,部分橫系梁傾斜,全橋1994年加固的角鋼均出現(xiàn)嚴(yán)重的銹蝕,部分角鋼銹蝕斷裂;

   腹拱圈存在大量橫向裂縫,大部分腹拱圈砌縫不飽滿(mǎn),出現(xiàn)大面積滲水;

   橋面不平整,瀝青混凝土表面處理老化,車(chē)輛直接作用在外露的碎石面層上。

   2 加固設(shè)計(jì)

   原橋設(shè)計(jì)荷載接近89規(guī)范中的汽-15,掛-80級(jí)荷載,在有限元模型中按照此荷載等級(jí)對(duì)原橋結(jié)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)算,結(jié)果表明主拱肋拱腳截面承載能力不能滿(mǎn)足規(guī)范要求。為了改善結(jié)構(gòu)受力性能,提高橋梁承載能力,對(duì)該橋進(jìn)行了加固設(shè)計(jì),本次加固設(shè)計(jì)的主要思路為:基于本橋已開(kāi)展的調(diào)查及評(píng)估分析成果與結(jié)論,在不改變?cè)薪Y(jié)構(gòu)受力體系的情況下,首先對(duì)主拱及腹拱主要受力體系中已產(chǎn)生的損傷與缺陷進(jìn)行維修與補(bǔ)強(qiáng),增強(qiáng)結(jié)構(gòu)受力的整體性,防止主要受力材料進(jìn)一步劣化,在此基礎(chǔ)上采取有效的加固方法提高橋梁損傷構(gòu)件的承載能力,為改善主拱的受力性能,本次維修加固采用拆除橋面鋪裝和人行道系,重新澆筑橋面鋪裝層混凝土,安裝新的人行道系。在此原則與思路下,形成以下具體的加固方法:

   1、原橋腹拱圈砌體砌縫普遍不飽滿(mǎn),空隙率高,首先對(duì)砌縫采取壓漿處理,以使砌縫飽滿(mǎn);

   2、拆除橋面鋪裝和人行道系,增設(shè)新的橫挑梁以加寬橋面,重新澆筑橋面鋪裝層混凝土,安裝新的人行道系和排水系統(tǒng);

   3、對(duì)檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)的各類(lèi)裂縫進(jìn)行密封和修補(bǔ)處理;

   4、為了提高主拱圈的承載能力,在空腹段的主拱肋采用套箍混凝土進(jìn)行加固補(bǔ)強(qiáng),拱背加厚20cm,在拱肋下緣加厚20cm,拱肋兩側(cè)加厚15cm,其中第一腹拱段拱波空心區(qū)域填實(shí),實(shí)腹段僅對(duì)拱肋進(jìn)行套箍加固,對(duì)所有橫系梁下緣加厚40cm,兩側(cè)加厚10cm;

   5、對(duì)腹拱拱圈采用U型套箍混凝土進(jìn)行加固補(bǔ)強(qiáng),套箍層混凝土厚度為15cm;

   6、鑿除原橋面鋪裝層,整治拱上填料,再放置預(yù)制的橫挑梁加寬橋面,澆筑鋼纖維混凝土鋪裝層,同時(shí)重新設(shè)置橋面排水系統(tǒng),設(shè)置變形縫和伸縮縫。

   3 加固前荷載試驗(yàn)

   3.1 靜載試驗(yàn)

   3.1.1 荷載效率

   原橋設(shè)計(jì)荷載為汽-13,拖-60,本次試驗(yàn)按照89規(guī)范中荷載較為接近的汽-15作為控制荷載,考慮到本橋運(yùn)營(yíng)時(shí)間較長(zhǎng),損傷較多,試驗(yàn)荷載效率控制在規(guī)范規(guī)定范圍的下限值。經(jīng)過(guò)計(jì)算分析,本次試驗(yàn)選取拱腳及拱頂兩個(gè)內(nèi)力控制截面共五個(gè)試驗(yàn)工況(包含偏載工況),試驗(yàn)車(chē)輛選取30T重雙橋車(chē)。

   3.1.2 測(cè)試截面及測(cè)點(diǎn)布置

   應(yīng)力測(cè)試截面為拱腳及拱頂截面,撓度測(cè)試截面為跨中截面。

   3.1.3 撓度測(cè)試結(jié)果

   測(cè)試截面各測(cè)點(diǎn)在試驗(yàn)荷載作用下的實(shí)測(cè)撓度與理論值比較見(jiàn)表3-2。表中的撓度值以向下為正,向上為負(fù),梁的編號(hào)從下游側(cè)開(kāi)始,撓度單位為mm。拱頂控制截面在各中載工況下,各測(cè)點(diǎn)實(shí)測(cè)撓度值均小于理論值,撓度校驗(yàn)系數(shù)在0.74~0.89之間,處于拱橋結(jié)構(gòu)撓度校驗(yàn)系數(shù)的正常范圍,表明其剛度滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求。從表中數(shù)據(jù)可以看出,橫向增大系數(shù)較大,說(shuō)明該橋橫向聯(lián)系較差,整體性不好。

   3.1.4 應(yīng)變測(cè)試結(jié)果

   控制截面在試驗(yàn)荷載作用下應(yīng)力試驗(yàn)值與計(jì)算值的比較見(jiàn)表3-4。測(cè)量應(yīng)力計(jì)算中混凝土彈性模量按照設(shè)計(jì)混凝土250#進(jìn)行計(jì)取,即E=2.8×104MPa。表中數(shù)據(jù)以受壓為負(fù),受拉為正,單位均為MPa。表中數(shù)據(jù)可以看出,正載工況應(yīng)力校驗(yàn)系數(shù)在0.41~0.95之間,處于拱橋結(jié)構(gòu)應(yīng)力校驗(yàn)系數(shù)的正常范圍,表明其強(qiáng)度滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求。

   3.2 動(dòng)載試驗(yàn)

   動(dòng)載試驗(yàn)主要包括:(1)脈動(dòng)試驗(yàn):橋梁結(jié)構(gòu)的自振特性測(cè)試,采用環(huán)境激勵(lì)法進(jìn)行測(cè)試;(2)跑車(chē)試驗(yàn):采用一輛載重300kN的試驗(yàn)車(chē)作為動(dòng)力試驗(yàn)荷載,試驗(yàn)汽車(chē)分別以5km/h、 10km/h、20km/h、30km/h、 40km/h的速度無(wú)障礙勻速過(guò)橋激振。實(shí)測(cè)頻率低于理論頻率,說(shuō)明橋梁實(shí)際剛度略小于計(jì)算模型。

   不同車(chē)速下跨中截面的行車(chē)沖擊系數(shù)見(jiàn)表3-6。按照文獻(xiàn)[1]中規(guī)定,沖擊系數(shù)(1+μ)理論值為1.26。從試驗(yàn)數(shù)據(jù)結(jié)果分析可以看出,跨中截面行車(chē)沖擊系數(shù)最大數(shù)值為1.21,與理論值比較接近,屬正常范圍。

   4 加固后荷載試驗(yàn)

   4.1 靜載試驗(yàn)

   4.1.1 荷載效率

   加固后設(shè)計(jì)荷載等級(jí)為:公路-I級(jí),人群3.0kN/m2,橋面凈寬:凈-10米行車(chē)道+2×1.25(人行道+欄桿),主拱圈寬度為10.05m。經(jīng)過(guò)計(jì)算分析,本次試驗(yàn)選取拱腳截面、L/4截面和拱頂截面作為內(nèi)力控制截面,共六個(gè)試驗(yàn)工況(包含偏載工況),試驗(yàn)車(chē)輛選取42T重雙橋車(chē)。

   4.1.2 測(cè)試截面及測(cè)點(diǎn)布置

   應(yīng)力測(cè)試截面為拱腳截面、L/4截面及拱頂截面,撓度測(cè)試截面為跨中截面。

   4.1.3 撓度測(cè)試結(jié)果

   測(cè)試截面各測(cè)點(diǎn)在試驗(yàn)荷載作用下的實(shí)測(cè)撓度與理論值比較見(jiàn)表4-2。表中的撓度值以向下為正,向上為負(fù),梁的編號(hào)從下游側(cè)開(kāi)始,撓度單位為mm。拱頂控制截面在各中載工況下,各測(cè)點(diǎn)實(shí)測(cè)撓度值均小于理論值,撓度校驗(yàn)系數(shù)在0.84~0.89之間,處于拱橋結(jié)構(gòu)撓度校驗(yàn)系數(shù)的正常范圍,表明其剛度滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求。從數(shù)據(jù)可以看出,橫向增大系數(shù)較加固前有所減小,說(shuō)明所采取的加固方法提高了橋梁結(jié)構(gòu)的整體性能。經(jīng)過(guò)重復(fù)工況后,兩次測(cè)量數(shù)據(jù)較吻合。試驗(yàn)前后對(duì)L/4及跨中各選取三條裂縫進(jìn)行監(jiān)控,均未發(fā)現(xiàn)裂縫有擴(kuò)展現(xiàn)象。試驗(yàn)荷載卸載后結(jié)構(gòu)無(wú)明顯殘余變形,表明結(jié)構(gòu)在試驗(yàn)荷載下處于彈性工作狀態(tài)。

   4.1.4 應(yīng)變測(cè)試結(jié)果

   控制截面在試驗(yàn)荷載作用下應(yīng)變?cè)囼?yàn)值與計(jì)算值的比較見(jiàn)表4-4。表中數(shù)據(jù)以受壓為負(fù),受拉為正,單位均為με。表中數(shù)據(jù)可以看出,正載工況應(yīng)力校驗(yàn)系數(shù)在0.43~0.96之間,處于拱橋結(jié)構(gòu)應(yīng)力校驗(yàn)系數(shù)的正常范圍,表明其強(qiáng)度滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求。

   4.2 動(dòng)載試驗(yàn)

   實(shí)測(cè)頻率大于理論頻率,說(shuō)明橋梁實(shí)際剛度大于計(jì)算模型。

   不同車(chē)速下跨中截面的行車(chē)沖擊系數(shù)見(jiàn)表4-6。按照文獻(xiàn)[1]中規(guī)定,沖擊系數(shù)(1+μ)理論值為1.27。從試驗(yàn)數(shù)據(jù)結(jié)果分析可以看出,跨中截面行車(chē)沖擊系數(shù)最大數(shù)值為1.27,與理論值一致。

   5 結(jié)論

   由靜載試驗(yàn)結(jié)果可知:撓度及應(yīng)變實(shí)測(cè)值均小于理論計(jì)算值,加固后結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度和剛度均能滿(mǎn)足公路-I級(jí)荷載的要求,達(dá)到了加固設(shè)計(jì)的預(yù)期目標(biāo),加固后實(shí)測(cè)結(jié)果的橫向增大系數(shù)從1.62減小至1.38,說(shuō)明采取的加固方法能夠有效改善橋梁的橫向性能,提高了結(jié)構(gòu)的整體性。由動(dòng)載試驗(yàn)數(shù)據(jù)可知:加固后橋梁的自振頻率大于加固前,說(shuō)明加固措施提高了橋梁剛度。綜合分析可知:該橋梁加固效果明顯,加固后的橋梁滿(mǎn)足公路-I級(jí)荷載作用下的正常使用要求。
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