1 工程概況
浙江省某高速公路橋梁全長(zhǎng)7.855km,采用雙向四車道,單幅橋梁凈寬12m,設(shè)計(jì)行車速度100公里/小時(shí)。路面結(jié)構(gòu)為5cm瀝青混凝土+10cmC40水泥混凝土橋面鋪裝,上部結(jié)構(gòu)形式為裝配式預(yù)應(yīng)力混凝土空心板和裝配式預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)T梁,該路段1995年開工建設(shè),于1998年建成通車,為某國(guó)家高速公路的一部分?,F(xiàn)已通車已20余年,期間路面經(jīng)過多次銑刨重鋪。
經(jīng)查閱相關(guān)資料和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研后發(fā)現(xiàn),局部路面出現(xiàn)不均勻沉降,平整度不足狀況日益嚴(yán)重。隨著歷年多次銑刨重鋪瀝青路面,路面沉陷調(diào)平路面結(jié)構(gòu)與設(shè)計(jì)初期已發(fā)生變化,部分路段出現(xiàn)了松散、麻面、裂縫、坑槽、龜裂等病害。根據(jù)《公路養(yǎng)護(hù)技術(shù)規(guī)范》(JTG H10-2009)規(guī)定,對(duì)該路段瀝青混凝土路面采取路面大修措施,以恢復(fù)路面表面功能性,改善平整度,提高行車舒適性,延長(zhǎng)路面使用壽命。
2 病害成因分析
(1)路面平整度不足主要原因是部分橋墩出現(xiàn)不同程度的沉降,伸縮縫型鋼錯(cuò)臺(tái)大,加之歷年多次銑刨重鋪所導(dǎo)致。橋墩的不同程度的沉降的主要原因是由于橋梁運(yùn)營(yíng)時(shí)間長(zhǎng),重載車輛多,導(dǎo)致樁基在載荷作用上樁端以下部位和樁間的土?xí)驗(yàn)閴嚎s而產(chǎn)生變形。伸縮縫型鋼錯(cuò)臺(tái)大的主要原因是由于伸縮縫型鋼變形和支座壓縮量不均勻?qū)е隆?/p>
?。?)路面長(zhǎng)期使用,受光照、溫度變化等環(huán)境因素和汽車荷載等作用影響,路面持續(xù)老化、瀝青含量低,形成細(xì)集料剝落等松散病害。
?。?)水損害是瀝青路面松散的常見原因,水分子滲入混合料內(nèi)部,受車輪動(dòng)載的作用,產(chǎn)生較大的動(dòng)水壓力破壞瀝青與石料的粘結(jié),造成松散病害。
?。?)石料本身粘附性不高,歷年面層鋪設(shè)時(shí)使用了與瀝青粘附性差的酸性石料,路面厚度與壓實(shí)度不夠,運(yùn)營(yíng)期間車輛的柴油、機(jī)油滴漏在路表面上,瀝青被稀釋后,粘結(jié)力降低,加之在行車荷載作用下極易形成松散、麻面病害。
?。?)路面橫向裂縫主要是基層裂縫自上而下反射導(dǎo)致,縱向裂縫主要是受車輛荷載長(zhǎng)期作用形成疲勞開裂。
3 平整度控制
3.1 設(shè)計(jì)方案
設(shè)計(jì)方案本著“因地制宜、經(jīng)濟(jì)合理、節(jié)能環(huán)保、方便施工”的原則,對(duì)本高速公路橋梁路面結(jié)構(gòu)大修方案設(shè)計(jì)為:銑刨5cm原瀝青路面層→加鋪SBS改性瀝青同步碎石封層→加鋪5cmSMA-13瀝青混凝土,其中SMA-13瀝青混凝土石料采用玄武巖。
在瀝青路面攤鋪前,對(duì)橋面裂縫、路面裂縫、坑槽、網(wǎng)裂、麻面、松散等病害先行進(jìn)行處治,保證基層結(jié)構(gòu)完好。其中橋面裂縫主要是墩頂處水泥混凝土橋面鋪裝反射裂縫導(dǎo)致,采取的措施是鑿除原橋面鋪裝,更換橋面連續(xù)縫處砼,鋪設(shè)C50橋面鋪裝混凝土。橋面裂縫、路面裂縫處治完畢先鋪設(shè)60cm寬聚酯玻纖布再進(jìn)行瀝青攤鋪。
3.2 平整度控制
由于本項(xiàng)目部分橋墩出現(xiàn)不同程度的沉降,加之部分伸縮縫型鋼錯(cuò)臺(tái)大,常規(guī)簡(jiǎn)單的銑刨加鋪只能改善橋墩之間的路面平整度。若對(duì)沉降路面加鋪至設(shè)計(jì)標(biāo)高則使會(huì)導(dǎo)致橋梁荷載增加,不利于橋梁的正常運(yùn)營(yíng),從而帶來安全隱患,且伸縮縫型鋼錯(cuò)臺(tái)不能消除導(dǎo)致整體平整度不能保證。如何恢復(fù)橋面原有線形、消除伸縮縫處錯(cuò)臺(tái)是本項(xiàng)目路面平面度控制的關(guān)鍵,合理的瀝青攤鋪工藝是保證措施。因此,在瀝青路面攤鋪前進(jìn)行了方案優(yōu)化,提出以下確保路面平整度指標(biāo)的相關(guān)控制措施。
?。?)高程設(shè)計(jì)
先采用銑刨機(jī)對(duì)全橋原有瀝青路面結(jié)構(gòu)層進(jìn)行銑刨,保證銑刨干凈、不超銑、不欠銑,不留夾層、紋路清晰、基底平整。再對(duì)銑刨后的路面按10m一個(gè)橫斷面,一個(gè)橫斷面按左、中、右3個(gè)點(diǎn)進(jìn)行高程測(cè)量。測(cè)量工作完成后將其數(shù)據(jù)整理后導(dǎo)入“緯地道路設(shè)計(jì)軟件”,先擬合出路面平縱曲線及路面橫坡,再按《公路路線設(shè)計(jì)規(guī)范》(JTG D20-2017)中高速公路、設(shè)計(jì)行車速度100公里/小時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)取值平縱曲線及路面橫坡參數(shù),使平面、縱斷面、橫斷面三者間相互結(jié)合、相互協(xié)調(diào)。
由于本路段已通車20余年,加之歷年多次銑刨重鋪以及部分橋墩出現(xiàn)不同程度的沉降,線形設(shè)計(jì)實(shí)際操作中進(jìn)行不斷調(diào)整、不斷優(yōu)化,調(diào)整優(yōu)化過程保證了整體橋面瀝青鋪裝層攤鋪厚度,使各項(xiàng)指標(biāo)與橋頭路基段過渡平順,從而線形連續(xù)、安全舒適,以滿足平整度及行車舒適度要求。
?。?)橋梁局部沉陷處理
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)和實(shí)地測(cè)量,本路段共有7座墩臺(tái)出現(xiàn)5cm~16cm不同程度的沉降。為保證瀝青攤鋪厚度,防止為保證路面平整度使瀝青加鋪厚度增大,使瀝青攤鋪不增加橋梁荷載,采用橋梁同步頂升恢復(fù)橋面原有標(biāo)高的方式,以恢復(fù)橋梁縱斷面線形。依據(jù)沉降量數(shù)據(jù)采用高強(qiáng)度還氧砂漿將支座墊石采永久加高,使墩臺(tái)處的沉降量趨于0,以此盡量保持縱向線型平順,恢復(fù)路面原設(shè)計(jì)線形。
由于梁底與蓋梁間空間高度較小,千斤頂無法放置,因此采用在橋墩上部安裝鋼抱箍作為頂升支架來放置千斤頂。通過在鋼抱箍下部安裝限位裝置,以保證支架穩(wěn)定,并在頂升過程中可以通過觀測(cè)鋼抱箍底部標(biāo)記來監(jiān)測(cè)其工作狀態(tài)。
橋梁頂升采用PLC液壓同步頂升技術(shù),在正式頂升之前,應(yīng)先進(jìn)行試頂升,為正式頂升提供依據(jù)。由于每片梁頂升高度不同,頂升時(shí)采用分級(jí)頂升,每次頂升高度不大于5mm。橋梁頂升到位后,將原有支座墊石頂面清理鑿毛,安裝與原支座墊石平面尺寸相同的豎向鋼模板,澆筑高強(qiáng)度還氧砂漿將支座墊石采永久加高。
?。?)伸縮縫型鋼錯(cuò)臺(tái)處置
采用3m檢測(cè)尺對(duì)伸縮縫型鋼錯(cuò)臺(tái)進(jìn)行測(cè)量,發(fā)現(xiàn)本路段有5處伸縮縫型鋼出現(xiàn)了3~15mm的錯(cuò)臺(tái),對(duì)于伸縮縫型鋼錯(cuò)臺(tái)采用兩種方式處理:對(duì)于伸縮縫型鋼3~8mm的錯(cuò)臺(tái)采用同步頂升改變伸縮縫處標(biāo)高的方式,即將橋梁同步頂升根據(jù)錯(cuò)臺(tái)高度利用在支座處支墊不同厚度的不銹鋼板進(jìn)行加高調(diào)整,盡量將伸縮縫錯(cuò)臺(tái)恢復(fù)為0,頂升工藝如上文所述。對(duì)于伸縮縫型鋼9~15mm的錯(cuò)臺(tái)或錨固區(qū)混凝土破損較大的伸縮縫進(jìn)行整體更換,在瀝青攤鋪完成后安裝同型號(hào)伸縮縫。以此恢復(fù)伸縮縫處縱向線型平順,提高路面平整度。
這兩種方式可消除伸縮縫型鋼的錯(cuò)臺(tái),但是如何選擇頂升加高還是更換伸縮縫要根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況由多種因素決定,如伸縮縫錨固區(qū)混凝土的狀態(tài)、型鋼本身的變形程度和橋梁支座的工作狀態(tài)等,綜合考慮,合理決策。
?。?)瀝青路面攤鋪方案
橋梁局部沉陷和伸縮縫型鋼錯(cuò)臺(tái)處理完畢后即開始瀝青路面攤鋪。本項(xiàng)目路面單幅凈寬12m,為雙高四車道,超車道和行車道寬共8m,緊急停車帶寬4m。為保證瀝青攤鋪質(zhì)量,采用福格勒2100-2型8m攤鋪機(jī)和福格勒1900-2型4m伸縮機(jī)分開作業(yè)。兩臺(tái)攤鋪機(jī)接縫位于行車道和緊急停車帶的標(biāo)線中心處,使接縫不在車道上,以保證瀝青攤鋪質(zhì)量和平整度指標(biāo)。施工中先采用采用福格勒2100-2型8m攤鋪機(jī)攤鋪超車道和行車道,采用雙側(cè)掛線用鋼絲繩調(diào)平,鋼絲繩拉力控制在1.2KN,支桿間距為10m。攤鋪碾壓后,選取8米位置(即行車道和緊急停車帶的標(biāo)線中心處)進(jìn)行放樣,對(duì)8米外側(cè)多余的瀝青混凝土采用切割機(jī)進(jìn)行切除清理,清理干凈后采用福格勒1900-2型4m伸縮機(jī)雙側(cè)走雪橇進(jìn)行后續(xù)攤鋪、碾壓。本瀝青路面攤鋪方案使超車道和行車道全幅攤鋪,保證了整體平整度,將兩臺(tái)兩臺(tái)攤鋪機(jī)接縫設(shè)置于行車道和緊急停車帶的標(biāo)線中心處消除了外觀質(zhì)量,便于現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)。
?。?)瀝青攤鋪質(zhì)量控制
上文中對(duì)路面基層的平整度進(jìn)行了恢復(fù)措施,而瀝青攤鋪質(zhì)量控制是影響平整度的關(guān)鍵。首先嚴(yán)格控制原材料和瀝青混合料拌和質(zhì)量,特別是瀝青混合料的溫度控制尤為重要。攤鋪前先施作300~500m的試驗(yàn)段,確定松鋪厚度、機(jī)械組合、碾壓遍數(shù)等指標(biāo),最終按規(guī)范要求和試驗(yàn)段總結(jié)數(shù)據(jù)進(jìn)行攤鋪和碾壓。
影響瀝青路面平整度的因素很多,本文主要敘述了橋梁因墩臺(tái)沉降和伸縮縫型鋼錯(cuò)臺(tái)導(dǎo)致路面攤鋪基層不平整條件下的平整度控制技術(shù)。施工過程中其它的控制因素也非常重要,如瀝青混合料拌和、運(yùn)輸和各階段的溫度等,只有抓好每個(gè)施工質(zhì)量控制環(huán)節(jié),才能保證路面的平整度。
4 效果評(píng)價(jià)
路面大修施工完成后,由專業(yè)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)通過多功能檢測(cè)車對(duì)該路段的國(guó)際平整度指數(shù)(IRI)進(jìn)行了檢測(cè)。經(jīng)檢測(cè),國(guó)際平整度指數(shù)(IRI)檢測(cè)結(jié)果均滿足規(guī)范要求,國(guó)際平整度指數(shù)(IRI)優(yōu)良,本項(xiàng)目達(dá)到了路面大修的目的,取得了比較好的平整度指標(biāo)。檢測(cè)結(jié)論表明采用上文中所列的平整度控制技術(shù)效果顯著,路面平整度指數(shù)得到大幅改善。
5 結(jié)語
路面平整度是高速公路路面使用性能之一,對(duì)行車速度、行車安全、行車舒適及車輛壽命都存在直接影響。本項(xiàng)目橋梁因長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)出現(xiàn)墩臺(tái)沉降、伸縮縫型鋼錯(cuò)臺(tái),加之歷年多次銑刨重鋪,導(dǎo)致橋面原有線型極大改變。若為保證路面平整度直接加鋪瀝青會(huì)導(dǎo)致橋梁荷載增加,影響橋梁運(yùn)營(yíng)安全。本文依托某高速公路橋梁路面大修工程實(shí)例,提出了優(yōu)化路面平縱曲線及路面橫坡計(jì)算設(shè)計(jì)標(biāo)高,對(duì)于沉降的橋墩采用同步頂升恢復(fù)橋面原有線形和消除伸縮縫錯(cuò)臺(tái)的具體措施,并結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況對(duì)瀝青攤鋪工藝進(jìn)行了優(yōu)化,取得了比較好的效果,路面平整度指數(shù)得到大幅改善,提高了行車舒適性。目前我國(guó)橋梁基本進(jìn)入高運(yùn)營(yíng)期,同類問題會(huì)越來越多,類似的路面大修工程如何高效率、高質(zhì)量地完成是今后研究的重點(diǎn)方向,本文提出的相關(guān)控制技術(shù)為以后同類橋梁瀝青路面平整度控制提供了可借鑒的經(jīng)驗(yàn)。
作者:袁大偉 中交第一公路勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司